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发电厂输灰耐磨陶瓷管
来源:本站 作者:匿名 发布:2019/3/6 修改:2019/3/6
隶属:公司新闻 点击:464
发电厂输灰耐磨陶瓷管道,输送煤粉,灰粉,矿渣等介质,不仅使用时间长,管道重量轻,而且安装方便,耐磨陶瓷管,外层钢管,内衬陶瓷层,通过离心浇铸工艺加工,陶瓷层与钢管层经高温熔合在一起,结合牢固,不脱落,耐磨损,陶瓷层密度大,硬度高。
通过在电厂如:衡水电厂、聊城电厂、山西漳泽电厂、广西来宾电厂、淄博万杰电厂、济宁运河电厂等,钢铁企业如:太原钢铁公司、宝钢以及煤炭矿山、如:邢台洗煤厂、左权洗煤厂等几十家企业的大量实践应用,取得了较丰富的实践经验,通过对普遍采用的工艺进行认真总结,并调查分析了国内生产厂家在工艺设备配料中存在的问题,发现国内各生产厂都是沿用我们最初试制时的工艺路线和设备,所采用的设备、原材料、工艺控制及配料配比都存在一定问题和不足,针对上述问题我们作了以下几个方面的攻关改进和提高。
(1)、在设备方面:目前国内在SHS陶瓷复合管生产中,应用的离心铸造机,都是原来为金属铸造而设计的,它所具有的特性及功能,不能完全满足生产陶瓷复合管的要求,主要表现在最高转速太低,转速调节范围小,转动不平稳。因此,我们将离心铸造机进行了重新设计,把滚桶试改为轴承试模具,使其功能完全符合生产SHS陶瓷复合管的要求。由国内通用的最高1200转/分,提高到2000转/分,最低转速由原160转/分到25转/分。离心机正常工作径向跳动由原0.1减小到小于0.01,这样离心机可适应生产各种管径和长度的SHS陶瓷复合管,并使单管长度可达4M,调速范围扩大,保证了布料的均匀性。由于转速的提高,因而离心重力倍数提高了30%以上,并使用了氧化锆增韧等技术,这样使陶瓷层的致密度,陶瓷层与钢管的结合强度,陶瓷层韧性大幅度提高,密度由3.75~3.95g/cm3提高到3.9~3.98g/cm3,,径向压溃强度由465、540(MPa)提高到582,603,615(MPa)。因而使产品进一步提高了结合强度压溃强度和内表面光洁度,提高了硬度和耐磨性。
包(2)、原材料生产工艺改进与化学成份的控制,以前大多都采用一般氧化铁红和易燃铝粉,其杂质往往超标,实际不能完全满足复合管生产技术要求,保证不了产品质量。尤其是氧化铁红中硫的含量较高,易燃铝粉活性低,因此导致陶瓷层出现气孔、疏松、表面麻点及化学反应不充分、燃烧迟缓等问题。为解决这些问题,我们与原料生产厂多次协商研究,对原材料生产工艺进行改进,对于氧化铁红我们要求超出常规生产焙烧温度实施过烧,使氧化铁(铁红)呈紫褐色,这样最大量度降低了硫和杂质的含量,从而消除了产品经常出现的气孔麻点。对于易燃铝粉,我们要求生产厂专门为我们采购高纯度的铝锭喷粉、筛分后,马上进行密封装,在运输使用过程中严格控制使之不与空气接触时间太长,降低了易燃铝粉的水分含量使之远远低于0.2%,活性达到98%以上,实现了化学反应完,提高了AL203的含量(即陶瓷的纯度)。通过对两种主原料的改进,生成过程接近了理想程度,陶瓷层综合性能大为提高和改善,并保证了工艺的稳定性。
发电厂输达耐磨陶瓷管一般的使用寿命达到5年以上,可以达到一个大修期,维修一次的目的,省去了,需要经常更换的麻烦,我公司专业生产,规格全,DN50-DN600范围内的任意规格,专业团除,顷心打造,质量保证,欢迎光临。
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